检查分析:
根据钎杆及断裂的钎杆挡销进行仔细分析, 钎杆与挡销接触的上部磨损异常,而下部却几乎没有磨损。图中的红色接触区域磨损远远超出下部,且钎杆上同时出现了破损,挡销断裂,这都是说明在破碎工作中最后的打击对象在碎裂后未及时停止,钎杆多次打击在钎杆挡销上造成。
结论:有较多的违规空打造成。
4、破碎锤停止打击检查分析:
解体检查锤体完好,检查换向阀,发现其滑动阀塞较易卡住。随拆下换向阀阀芯后发现阀体上已有多处拉伤痕迹,造成换向阀在工作中的卡死,无法正常换向,造成破碎锤停止工作。
主要原因:经过对破碎锤内部残存的液压油观察,发现液压油油质较差。检查挖掘机管路中流出的液压油存在同样问题。另外,检查发现破碎锤管路滤油器很少更换滤芯,挖掘机也未按规定的要求定期更换液压油,造成液压油劣化后直接对破碎锤的换向阀造成不良影响。
结论:换向阀发卡。
破碎锤停止打击其他原因:
衬套更换不当。破碎锤在更换衬套后,发生停止工作的故障,压下不打击,稍提起后有打击动作。由于更换衬套后,使活塞位置更要靠上,造成缸体内一些小的换向阀控制油路在起始位置就已经关闭,换向阀停止工作造成破碎锤停止工作。(更换原装或者正规的衬套)
后盖进油。(上缸体)破碎锤在打击过程中逐渐无力,最后停止打击。在测量氮气压力。压力过高,释放后,能打击,不久又停止打击,测量后压力又变高。在解体后发现上缸体内充满液压油,活塞无法向后压缩,造成破碎锤无法工作。(换密封组件)
管路中蓄能器部件掉落管路中。在检查过程中发现换向阀中变形的零部件卡死换向阀。
除了以上原因外,挖机阀片卡死,或者阀片上的O型圈从槽里出来,也造成破碎锤不打击。
5、破碎锤打击无力检查分析:
破碎锤打击无力,现场观察软管抖动剧烈。检测破碎锤的蓄能器压力,发现蓄能器无压力,且有少许液压油渗出,判断蓄能器已损坏。拆下蓄能器盖,取出破裂的皮腕,清洗干燥蓄能器壳体后安装新的皮腕。
结论: 蓄能器皮腕破裂。
6、活塞处漏油情况一
检查分析:
破碎锤在使用过程中发生下缸体大量泄漏液压油,且浑浊,判断密封组件已损坏。解体检查发现在内衬套和活塞之间混有大量黄油和液压油的混合物,包括活塞头部也沾染了大量的污物(见上图)。
结论:加注黄油不当使得密封组件损坏,造成活塞处漏油。
正确加注方法:
注入油脂时应竖直放置破碎锤,破碎锤压紧钎杆,即钎杆贴紧活塞时加注,并适当加注,钎杆部有湿润黄油形成即可。
情况二